2012年,昌邑石化挖掘140萬噸催化裂化裝置潛力,完成冷再生催化劑循環(huán)等系列技術(shù)改造。技術(shù)改造后該裝置發(fā)揮出高活性催化劑的優(yōu)勢,實現(xiàn)了“低溫接觸、大劑油比、高催化劑活性”,最大程度上提高了總液收率和汽油辛烷值。截至日前,昌邑石化140萬噸催化裂化裝置冷劑循環(huán)改造后處理量大幅提高,加工單耗明顯降低并實現(xiàn)了產(chǎn)品的均衡分布。每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.2萬噸,噸效益同比增加150余元,年新增利潤1.75億元。
改造后的140萬噸催化裂化裝置還實現(xiàn)反應(yīng)溫度和劑油比的獨(dú)立調(diào)節(jié),發(fā)揮了高活性催化劑的有利條件,為汽油理想二次反應(yīng)提供充分的改質(zhì)空間和反應(yīng)時間,減輕了汽油改質(zhì)與重油裂化的相互影響。同時,熱裂化的主要產(chǎn)物(干氣)產(chǎn)率的大幅度下降,為物料反應(yīng)提供了更有利的條件。
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